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在管道设计和施工中,虽然定向钻穿越技术得到成熟应用,但在施工中也遇到了一些问题,如断钻杆、冒浆、卡钻、地表塌陷等,这些问题困扰着定向钻穿越技术的发展和应用,特别是冒浆问题,不仅给工程带来影响和经济损失,同时还对当地的环境造成一定程度的影响。根据胡海运河定向钻穿越中的冒浆情况,从穿越层位地质情况、泥浆配比等方面分析原因,并提出对策。
湖海运河穿越位于广西壮族自治区北海市合浦县,穿越长度约1200m,方向大致由东向西,穿越区域属平原地貌,平坝地形,地形平缓开阔,定向钻穿越冒浆地点位于河流中间,此河流作为重要的生活和工业用水水源工程,发生冒浆情况后,定向钻施工队伍立刻停止施工,并组织业主、设计、监理现场分析原因,。
1. 定向钻穿越地质及穿越层位
1.1 地质条件
穿越区域属平原地貌,平坝地形,地形平缓开阔,起伏不大。拟穿越段位于湖海运河缓弯处,运河宽约45m,呈对称的“U”型,水面宽约30m,水深约2.5m,调查河内质为粉质黏土夹细~砾砂,湖海运河为人工运河,河道受到扰动较小,且长期受到良好的保养维护,河床稳定性总体较好。穿越段总体地势东部略高,西部稍低,东侧.高50.96m,西侧.高49.60m,两侧大堤坡角约40°,大堤下部为砼结构护壁,上部为土质岸坡:东侧大堤高出水面约3.4m;西侧岸坡为水泥公路,高出水面约3.6m。拟穿越中轴线与兰海高速并行,距兰海高速公路与跨河大桥25~30m。穿越场地下伏基岩为花岗岩,风化岩中可能存在差异风化现象,表现为全强风化岩层中存在中等风化花岗岩风化球。
1.2 穿越层位
定向钻设计的出、入土角根据穿越地形、地质条件和穿越管径的大小确定,管线定向钻入土角定为10°,出土角定为5°,穿越管段的曲率半径为1500D(D=813mm)。管道中心轴线从入土到出土穿越地层依次为:在湖海运河西侧入土斜穿植耕土、含黏性土细砂、粉质黏土夹砂、含黏性土粗砂、含黏性土砾砂到达河床底部水平段;含黏性土砾砂中水平穿越,中间穿越全风化、强风化花岗岩;开始在含黏性土砾砂中上扬,经植耕土在湖海运河东侧出土。管线穿越轴线.深处管底标高16.6m,距离湖海运河河底.小埋深23.7m。
1.3 泥浆压力
穿越管径为813×17.5,根据《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013的相关规定,穿越管段回拖在扩孔回拖时,应核算空管在泥浆压力作用下的径向屈曲失稳。按下列公式进行核算:
因此穿越管段在扩孔回拖时,泥浆压力取不大于2.02MPa时能够满足径向屈曲要求。
2. 穿越导向记录
定向钻穿越工程于7月2日下午14点完成设备调试,并开始钻进,入土端400m地质情况为含黏性土粗砂、砾砂、粉质黏土夹砂层,钻进速度较快,当天钻进210m,单杆钻进时间平均为10min左右。7月3日当天钻进280m,累计钻进490m。从43根钻杆开始进入岩石区域,每根钻杆钻进时间30-~40min。7月4日钻进区域为岩石层,当天钻进90m,累计钻进580m。7月5日当天钻进70m,累计钻进650m,每根钻杆钻进有效时间大约要2h。7月6日当天钻进80m,系计钻进730m:7月7日当天钻进60m,累计钻进790m:7月8日当天钻进50m,累计钻进840m7月9日当天钻进60m,累计钻进900m。7月9日下午17点,入土点返浆池内停止返浆,对穿越路由进行现场观察,见河水变浑,判断冒浆点在河流下发,冒浆点位于第85根钻杆处。
3. 分析造成冒浆原因
3.1 泥浆配比
泥浆是定向钻穿越必备的润滑剂,合理选择泥浆配比和压力,可以..孔壁不塌方,保持泥浆的饱和度、减小摩擦。在满足定向钻施工要求的前提下,泥浆越稠,泥浆颗粒与颗粒之间就不会有足够多的自由水,此时的泥浆实际上是一种可塑和流动状态的混合体,冒浆时,该混合体从定向钻孔上面的土体颗粒间隙中通过,如果泥浆比较稠,它通过上面土体的颗粒间隙时就会受到阻碍和约束,从而起到阻止冒浆的作用。
根据现场实际情况,光缆穿越已经顺利完成,冒浆位置与光缆孔距离约20m,与主管导向孔距离约30m,光缆在穿越时,并未出现冒浆情况,且定向钻施工队伍施工经验比较丰富。经过对泥浆配比和压力计算分析,泥浆不合格造成冒浆的可能性比较小,将原因分析侧重点偏向冒浆处的地质情况。
3.2 地质情况
依据设计施工图纸及地勘资料,从入土点到235m为耕植土、粉质黏土夹砂、含黏性土粗砂:235~345m为含黏性土砾砂;345~525m为全风化花岗岩;525~654m为强风化花岗岩,到708m处出全风化花岗岩;从708m到出土点均为含黏性土砾砂。但在实际的施工中,光缆管导向孔穿越得知,大约到1050m才能出岩石层。勘察探孔ZK2-ZK7均为含黏性土砾砂,但在实际导向过程中,地层结构与ZK7-ZK9的岩层相同,穿越单根钻杆钻进时间基本相同。
冒浆位置位于探孔ZK5与ZK6之间,且在高架桥桥墩周围。根据光缆管导向数据可知,该处为岩石层,高架桥在修建时,也可能对该处地层造成破坏。因此,推断冒浆原因是岩石层成孔或存在断层缝隙。
4. 定向钻冒浆解决方式
针对定向钻冒浆产生的原因,采取以下解决方式:
1)若主管道定向钻穿越过程中发生冒浆,而光缆穿越末发生冒浆,根据光缆穿越成功的实际施工情况、数据记录,与施工图纸对比,确定实际地质情况,并对主管穿越曲线进行穿越深度调整(上方或下方3~5m,优先选择原管线曲线上方),避开冒浆点,并重新编制施工组织方案。
2)在钻进时适当提高泥浆黏度,堵漏时建议泥浆中添加稻麸,泥浆黏度不小于120s,起到堵漏作用。
3)确定冒浆点后,定向钻分别从两侧向冒浆点施工,将冒浆位置避开。
4)调整穿越方式,若经过分析现场实际情况后,地质情况不满足定向钻施工,需重新选取施工方式。
5. 结论
通过分析定向钻冒浆案例可知,发生冒浆的主要原因出现在对穿越区域地层地质情况掌握不够,选择穿越层位不合适。所以,定向钻穿越单体地质勘察时,应适当加密钻探孔,编制准确的地勘资料,..定向钻穿越设计选择合适的层位,避免在施工过程中出现地质情况与地勘资料不符的情况。定向钻穿越在长输管道穿越中已经得到广泛应用,要..定向钻穿越不发生冒浆现象,还需要设计、施工等有关单位加强协作与沟通,共同总结管道工程定向钻穿越设计、施工积系的宝贵经验,并加以分析研究,吸取教训,提高定向钻穿越的设计水平和施工水平,加快施工进度,降低施工成本。